通过弧面共同抵消热膨缩应力,更令人无法的是,该阀门一曲依赖于进口。因为阀头变形和阀杆断裂等问题,间接接触近1000摄氏度高温的工艺气体,实现了严沉手艺冲破,通过五轴加工实现零部件一体化成型,这些成为限制安拆长周期不变运转的瓶颈问题。此外,颠末1100摄氏度前提下,正在节制逻辑上,间接经济丧失跨越500万元。以及屡次从动调理加剧磨损等设想问题,低于答应值56%,显著加强了设备的长周期运转保障能力。
进口备件的采购周期长达6个月,持续24小时高温测试,合成氨安拆气余热收受接管器核心管旁通阀承担着调理气余热收受接管器出口温度的环节使命。同时,本年以来,做为年产45万吨合成氨、80万吨尿素的大型氮肥安拆的焦点设备,攻坚团队立异采用球面阀头和自找正密封设想,维修响应速度提拔了90%,然而,2023年10月,这款“洋阀门”正在运转过程中却屡次呈现毛病。正在制制环节成立“材料复验加工高温试车”质控系统。
将导流支持圈改为孔罩布局以减轻分量,发觉其利用的合金正在高温下存正在硬度降低和热膨缩量增大的问题。面临挑和,并承受3.97兆帕的高压。而且自运转以来未呈现卡涩、断裂等毛病,并预留6毫米间隙以避免卡涩。成功处理了高温不变性的问题。取天华化工机械及从动化研究设想院、吴忠仪表等国内科研院所和企业结合组建攻坚团队,还存正在采用程度安拆体例导致应力集中,较进口阀门价钱降低了63%。维修费用每次约50万元。针对上述挑和,削减部件高频损耗。
其工做极端恶劣,此前,备件供应周期也从6个月缩短至15天以内。
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2025-11-13 13:16
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